AAC加气砖设备在坯体出釜后需要进行分离码垛,如果采用人工出釜,由于加气砖坯体横向切割缝粘性较高,工人只有用斧头、铁锤、撞击分离后再用人工搬运至托盘上,这样就会造成加气砖的二次破损,破损率达到2%~3%,还影响成品的整体外观。现在新型的AAC加气砖设备采用掰扳机对加气砖进行分离,掰扳机具有分离兼吊运功能,工作全程在7.5min内完成,具有自动和手动控制两用模式,操作保养1人完成,代替人工分离,提高产品合格率2%~3%,也提高了产品的外观质量。按年生产20万m³计算,每年减少破损4000m³~6000m³,如按每立方米制造成本200元计算,一年就节约80~120万元。AAC加气砖设备的掰扳机主要可以降低人工出釜破损率,提高出釜后的分离效率,方便釜后的打包和搬运。
在AAC加气砖设备中掰扳机安装在龙门机架上,龙门机架上装有电机减速器、制动器、链轮传动装置和油泵,龙门机架内两侧沿长度方向设有上夹梁和下夹梁,上夹梁与下夹梁之间通过掰板油缸连接,上夹梁和下夹梁上分别装有各自相对布置的若干夹紧油缸,上夹梁上的夹紧油缸与下夹梁上的夹紧油缸上下对应,链轮传动装置的链条与下夹梁连接,油泵通过液压管路分别与掰板油缸和夹紧油缸相连,夹紧油缸的前端装有夹紧体。
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